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方大炭素持续推动设备管理精准化转型

一次例行设备检测中,五十余个报警指示灯同时亮起,若按常规处理,这将产生一笔不小的开支。面对这一难题,方大炭素焙烧厂没有简单地选择“整体更换”,而是以技术为“针”、以实干为“线”,在废旧设备中“穿针引线”,探索出一条精准维修、降本增效的新路径。

近期,方大炭素焙烧厂在设备检测中发现52台气体探测器因传感模块老化面临报废。若采用传统的“整体模块更换”方式,企业将承担高昂的采购成本。对此,焙烧厂积极响应公司降本增效号召,打破“坏了就换”的固有思维,迅速组建技术攻关小组,在自主维修方面寻求突破。

技术团队深入分析故障原因,创新提出“元件替换”维修方案。他们精准锁定故障部件,自行采购传感模块,对废旧探测器进行拆解更换和反复调试。经过多次测试,修复后的探测器各项性能指标均达到标准,完全满足现场安全生产要求。

这次自主维修既是一次技术上的“精修细补”,也是一次管理上的“精打细算”,仅投入少量配件成本,就成功修复了52台报废气体探测器,直接为公司节省采购费用9万余元,实现了降本增效的目的,守住了企业的“钱袋子”。(孙冬梅)

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