本报讯 截至7月26日,中国石油长庆油田开展的微泡驱油新技术现场试验,在陕北靖安五里湾油区长6油藏已形成“16注68采”的试验规模,试验井组自然递减率下降了4.48个百分点,含水上升率下降1.56个百分点,阶段累计增油达8730余吨,动态采收率提高1.8个百分点,实施效果显著,为特低渗油藏控水稳油提高采收率开辟了新路径。
地处鄂尔多斯盆地的中国石油长庆油田,特低渗油藏储量占到总数的近30%,平均含水已达到62.1%,长期水驱后,油藏存在平面多方向见水,剖面剩余油薄互层分布,注采调控和挖潜难度大的开发矛盾。针对靖安油田长6油藏为代表的中高含水高采出程度油藏,科研技术研发团队先后开展了堵水调剖、分层注水、加密调整、周期注水、聚合物微球深部调驱等提高开发技术,取得了良好的稳油降递减效果。但随着油藏开发的深入和稳产难度的不断增大,特低渗和超低渗I、II类油藏控水稳油提高采收率面临诸多新的瓶颈。
对此,中国石油长庆油田油气工艺研究院和中国石油勘探开发研究院强强联手,积极开展技术攻关,明确了微泡驱技术提高采收率机理。
2020年以来,针对陕北靖安油田五里湾长6油藏高含水、高采出程度的特征,长庆油田经过多次调研论证,在油区开展了4注19采的微泡驱体系试验,为进一步评价特低渗透油藏微泡驱技术适应性,扩大效应,同时新增12注49采试验井组,形成了16注68采先导性试验规模。技术数据显示,微泡驱增油体系可实现驱油效率提升,大幅度提高体系的表观黏度,有效降低流度比,扩大波及体积,且水气比例和分散方式可调性强的显著特性。
今年,科研人员为进一步提升微泡驱试验效果,完善了注采对应关系,对油水井实施了措施挖潜。同时,结合五里湾油区先导试验结果,考虑不同气液比对试验效果的影响,对前期4井组实施了优化调整和效果评价,数据显示,微泡驱注入性能较好,纵向剖面吸水形态明显改善,平面水驱波及程度相对扩大,主向井控含水效果显著,侧向井有效扩大波及、提升液量,整体生产井提高采收率效果明显。(张峰)