甘肃工人报
2021年07月26日
第01版:要闻

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一个人和一套涅槃重生的装置

钱双庆

近两天,陈德智很高兴,一个困扰他和同事们的难题终于解决了。

一段时间,装置生产的茂金属聚乙烯产品出现了“鱼眼”质量问题。所谓“鱼眼”,就是黄豆粒大小、珍珠般质地的聚烯烃颗粒里有肉眼不易觉察的、比针眼还小的气泡。消除了“鱼眼”,兰州石化生产的该种高性能聚乙烯产品,就可以挺起胸膛走向全国市场,与进口产品一争高下了。

陈德智是兰州石化公司石化厂聚烯烃联合车间副主任,主管6万吨/年低密度聚乙烯装置。该装置是陈德智人生职业生涯的第一站、也是最后一站。1990年12月31日,大学毕业的他,进入了装置,从操作工干起,先后担任班长、值班长、技术员和车间生产副主任,把人生最美好的年华都奉献给了这套装置。

2013年11月,由于乙烯原料不足,加之装置频繁结块、无法维持长周期生产,低密度聚乙烯装置被迫退出生产序列。2017年,兰州石化筹划对该装置实施改造后重新复工开车,并以“重大技术现场试验项目”为依托,在中国石油科技管理部的支持下,与科研院所协作,开发市场前景可观的茂金属管材料。

2013年,低密度聚乙烯装置停工后,分管装置的技术人员先后辞职、调离了企业,装置的技术力量相对薄弱。厂领导专门找到陈德智,向他征询复工开车的意见,当问到他是否有信心、是否有困难时,他斩钉截铁地回答:“有信心,没困难!”

从2018年10月底,装置检修改造工作开始实施。陈德智和同事们配合施工单位更换了2.5万米管线、1200个阀门,而最初计划只更换300个阀门。阀门、管线不够,陈德智和同事们就自己想办法,从全厂各车间找来闲置管线、阀门,尽量消化库存,降低项目建设费用。在倾注了陈德智和同事们大量心血和智慧,完成15项改造、22项更新和504项检维后,2019年10月25日,装置实现中交。

“那时候,感觉活没有干完的时候,天天有活,天天干,天天也干不完,只能天天加班,白天晚上的接茬干。”对于陈德智和同事来说,装置产能恢复项目建设开工以来,加班加点是家常便饭,甚至通宵加班,两三天不回家也是常事。

低密度聚乙烯装置复工开车及开发茂金属聚乙烯产品没有工艺包,没有技术支撑,开车指标、参数都没有,全靠自己摸索。开车初期,催化剂管线经常堵,陈德智判断是1/8英寸注入管过细、催化剂颗粒度过大造成的,换用3/16英寸管,情况明显好转。2020年5月26日,装置成功生产出第一批合格的茂金属催化剂聚乙烯管材料产品。

经过近2年时间、8次开车实践,陈德智和同事们摸索出了一整套可靠、成熟的工艺参数和操作工法,掌握了茂金属聚乙烯产品的生产技术。就此,兰州石化成为国内首家采用自主技术、国产催化剂生产茂金属聚乙烯的厂家。

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