朱旭全,甘肃厂坝有色金属有限责任公司厂坝铅锌矿磨浮车间主控室班长、“朱旭全劳模创新工作室”带头人。20多年来,他刻苦钻研业务,自学计算机、自动化控制系统技术,从一名普通电工成长为电气自动化控制的行家里手,在平凡的岗位上作出了不平凡的工作业绩。
朱旭全近年来先后实施了球磨机给矿量上下限自动报警装置、高位水池电动阀PLC远程控制、泵池液位报警系统、球磨机小齿轮测温报警装置、空压机自动排水装置等十多项技术创新和改造,对生产设备的优化、未知隐患的排查、生产流程的稳定、产品质量的提升、生产成本的节约起到了重要作用,年累计创造经济效益560多万元。
2011年6月,朱旭全利用DP通讯技术将四台旋流器组与PLC中控系统连接,实现了旋流器组的远程自动控制。通过改造,降低了设备故障率;稳定了溢流粒度,提高了分级效率;稳定了生产工艺,同时也降低了岗位员工劳动强度和流程事故状态下操作的安全风险。此项目2012年获得国家“实用新型专利”。
尾矿泵电机原设计只有手动变频控制,当泵池进浆流量发生变化而尾矿泵频率未及时改变,经常会出现泵池被抽空或是溢出的现象,对生产指标、文明生产、节能降耗以及周边设备安全造成了影响。针对这一难题,朱旭全同志查阅了大量有关西门子s7-400的编程资料,参考成熟的Ⅰ、Ⅱ段球磨给料泵优化控制的PLC程序,并虚心请教专业技术人员,经过一个多月的潜心钻研,编写出了尾矿泵优化控制的PLC程序,2013年1月,实施了尾矿泵变频优化控制改造。改造后当泵池液位发生改变时,泵的给定频率也随之发生改变以控制出口流量,使泵池液位始终保持在一个合适的高度,杜绝了泵池被抽空或溢出的现象。实践证明,改造后设备运行节能20%,设备运转周期提高了10%。
节约水资源是企业的责任,厂坝矿选矿系统生产用水主要是回水,(下转二版)